鲁南化工持续聚焦生产装置降本增效,通过自主创新与流程优化,在醋酸Ⅰ装置实施了一系列技术改造,取得显著经济效益,能源效率得到有效提升。
鲁南化工技术团队对醋酸Ⅰ装置进行全面诊断,提出废锅系统优化方案。通过巧妙利用装置现有管道,将蒸汽放空流程直接联通至0.5MPa蒸汽外管,有效降低废锅运行压力,大幅提升副产蒸汽量。
数据显示,新流程投入运行后效果立竿见影。在放空阀全开状态下,废锅压力由原先的0.70MPa降至0.55MPa,每小时可新增副产蒸汽约2-3吨,每日可节约成本最高达6000元,能源利用效率明显提高。
此外,鲁南化工还积极推进高压尾气放空改造,成功将醋酸l装置高压尾气并入驰放气管网,进一步提升有效气体的综合利用率。在当前严峻市场环境下,鲁南化工通过持续的技术改进与创新实践,不断挖掘装置节能降耗潜力,为生产系统注入强劲的降本动能,切实提升企业核心竞争力。
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